油田发展“半年报”|吉林油田做好提质增效“加减法”奋力实现“双扭亏”
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来源:人民网-吉林频道
事前算赢,先算后干,整体“双扭亏”,是如何做到的——吉林油田上半年提质增效的调查
今年上半年,直面疫情影响,吉林油田公司油气产量实现“双增”,上市、未上市均实现盈利,生产经营创八年来最好水平。
这笔账,是如何“事前算赢,先算后干”的?
年初以来,吉林油田锚定“三步走”目标,树立“三年一盘棋”思想,拓展成立了高效勘探、老区降本稳产、未上市业务重组、外部市场开拓、成本压降等九个工作专班,细化量化具体工作目标和措施,该加的加,该减的减,数学思维细“算账”,交上了提质增效的合格成绩单。
做加法,主营增效
今年上半年,吉林油田利润总额同比增加,资产负债率同比降低,经济增加值同比增加……一个个关键业绩指标的顺利完成,是吉林油田善做主营业务“加法”,开展提质增效价值创造行动的结果。
突出高效勘探“增”
常规油规模效益勘探取得重要进展,完成计划的179.5%,深层伏龙泉天然气效益勘探取得新发现,伏45泉一获高产气流。深挖老井潜力,复查老井2807口,优选老井试油8口。多措并举控降成本,持续攻关水平井高效钻完井技术,黑285钻井周期缩短10.46天,投资有效降低75万元;创新自贡东三维地震采集管理,整体效率提高27%;全面推进工程技术服务价格市场化,优选承包商,上半年节约创效486万元。
深化松南老区稳产“增”
坚持“控制递减率”和“提高采收率”两条主线,持续深化精细油藏研究,着力推进注水专项治理、措施效益挖潜、长停井和无效井治理,全面深化精益生产管理。上半年,原油自然递减率同比减缓0.45%、综合递减率同比减缓0.47%。
强化效益建产“增”
从注重规模建产向注重质量效益转变,围绕“技术进步提单产”和“管理创新提效益”两条主线,反复优化井位部署,取消零打碎敲、风险大建产项目。上半年共完钻233口井,投产104口,平均单井日产油1.7吨,超设计日产1.0吨。
加快川南效益开发进程“增”
应用新三维地震资料,建立茅口组常规气富集模式,部署的吉富1井取得重要突破。一体化优化方案推进页岩气效益开发。完钻评价井3口,平均铂金靶体钻遇率91.7%,均超出页岩气考核指标要求。狠抓钻井工程提速降本、压裂工程提产提效执行,自215H1-2井三开钻井周期领先区内最快井14天,周期缩短32.6%,取得良好开局。
加快新能源融合发展“增”
积极组织建设15万千瓦自消纳项目,提前并网3千千瓦站场光伏,累计发电180多万度;推进CCUS 零碳油田新能源配套方案编制,地热余热项目有序推进。实施井储层取热、井筒取热、浅层地热供暖三项地热先导试验,取得阶段成果。其中,井筒取热试验成功试运行6个月、替代原油90吨。
算减法,治理亏损
上半年,吉林油田深刻理解公司布局蕴含的资源类型优化、产量结构调整和发展方式转型内涵,成立9个工作专班,制定26大项措施,全力治理亏损的“减功”所在。
稳产减亏
围绕稳定松南,推进主力油田“两率”工程,加强注水专项工程,着力老区效益稳产;利用物联网技术,推广油井间抽,压减峰值电量0.3亿度;合并优化工作量,老井动管柱作业占比同比降低4.1%;加大大宗物资修旧利废力度,降本0.2亿元。
增量减亏
积极提升施工作业能力,在满足上市业务发展的同时,带动未上市业务增收减亏。强化资源统筹,提高小修业务施工能力,内部市场份额提高到52%以上。加快技术升级,发展特种作业业务,上半年环比增效0.1亿元。带压作业内部市场占有率预计90%以上,大修作业能力提效8.9%,增效910万元。
降本减亏
建立市场交易目录动态管理机制,实行自营、多源、改制、外委项目市场交易目录动态管理,加大外委转自营工作力度,严控应自营未自营等行为发生。优化完善外委转自营绩效政策,推行及时激励、精准激励,提升能自营全自营工作积极性。上半年,实现自营创效0.2亿元。
控投减亏
统筹平衡本土与川南投资规模,强化集中勘探和高效评价,保重点油气区块有效稳产上产。上半年公司重点实施大情字井转变开发方式、低效区块高效二次开发、大平台水平井整体开发三类效益建产项目,持续完善工程作业费和生产运行费两个管控体系,通过井下作业、无效井治理、峰值电量压降等5方面节点管控,成本压降成果显著。